Как уважаемая аудитория могла заметить по моим предыдущим постам, купить что-то готовое и рабочее сразу — не таков наш путь, к тому же у меня был уже опыт работы с принтером Tiertime, который позиционировался как plug-and-play, а по факту оказался полигоном по обкатке напильников. «Так зачем же платить больше?» — подумал я и приобрёл комплект компонентов, бывший некогда 3D принтером Makerbot Replicator 2x. Предыдущий хозяин нанёс ему улучшения и причинил апгрейды до состояния нестояния, так что приключение обещало быть увлекательным, зато бюджетным! При запуске этого хозяйства в эксплуатацию пришлось фиксить различные неисправности, начиная с неконтачившего термистора и не заканчивая осью Z, которая выпала вниз целиком, гордо проплавив себе путь сквозь пластиковую опору.



После первичного ремонта и настройки прошивки (электроника родная сдохла и была заменена на дженерик плату), вроде-бы этот франкенштейн стал печатать, но только первые полчаса. Затем рабочий объём вместе с двигателями прогревались и размякший ABS начинал проминаться и проскальзвать под шестернёй экструдера, забивая ошмётками зубья, вслед за чем экструзия прекращалась вовсе. Виной этому эффекту стало несколько факторов. Во-первых, ПИД регулятор нагревателя давал провалы температуры и недогретый пластик сопротивлялся экструзии. Пришлось настраивать ПИД регулятор и улучшать контакт термистора с нагревательным блоком. Положительный эффект был заметен, но в целом проблема оставалась. Явно не справлялись вентиляторы с тем чтобы в достаточной мере охладить подающий механизм, зато они создавали потоки воздуха в камере, мешающие равномерному охлаждению печатаемого объекта. И, главное, механическое сцепление филамента с подающей шестернёй оставляло желать лучшего.

В то время стало трендом переходить на экструдеры с двойной шестернёй и можно было легко купить набор вроде такого:



Но подружить этот набор со специфическим устройством головки Makerbot было бы сложно. К тому же, уже стали известны и недостатки такой конфигурации: при настройке зазора между шестернями на диаметр/жёсткость филамента, люфт между зубьями становился неоптимальным и приводил к неравномерной экструзии с паттерном, соответствующим периоду поворота на один зуб. Решено было взять такие же шестерёнки, но конструкцию переработать. Дополнительно захотелось заменить вентиляторы на водяное охлаждение, которое бы эффективно охлаждало то что надо и не дуло куда не надо. С него и начнём. Дано: посадочное место каретки принтера.



Спаяем под его размеры медную крокозябру:





Прикрутим её к каретке, предварительно смазав термопастой в стратегических местах.



Присоединим шлангами к помпе и ведру с водой, получится вот так:
Теперь к экструдеру. Он должен был чётко становиться на родную каретку принтера, обеспечивать индивидуальную настройку двух зазоров между шестернями (отдельно по зубьям и отдельно по филаменту), быть совместимым с системой водяного охлаждения и обеспечивать доступ к элементам настройки сверху (остальные направления были плохо досягаемы). Вполне естественно, хотелось разработать корпус печатаемым. Получилось так:



Сечение по плоскости филамента:



Одна из толкающих шестерён устанавливается на оси мотора, а вторая, ведомая — в подвижной рамке. Рамка является частью корпуса и функционирует как упруго деформируемый элемент. Положение рамки устанавливается двумя настроечными винтами, головки которых смотрят наверх. Винты упираются в рычаг рамки и деформируют её крепление к корпусу в районе перешейка. Закручивая винт, ближний к двигателю, можно уменьшать люфт между зубьями шестерён. Второй же винт регулирует давление шестерён на филамент.



Уникальность этого решения в том, что весь корпус может быть напечатан одной деталью:





После монтажа на двигатель:





Оба описанных улучшения отлично сработали вместе и пластик в экструдере перестал зажёвываться. Неравномерный обдув детали работающим вентилятором также более не докучал: нет вентилятора — нет проблемы.

Из дополнений, не попавших на фото (по независящим от меня причинам): блок экструдера вместе с охлаждающей рубашкой был обклеен слоем ЭППС толщиной 2мм для термоизоляции; помпа была установлена на задней стенке и для её питания был прикручен DC-DC, понижавший от входных 24В до необходимых 6В. Для удержания хвостов шлангов в ведре, zip-стяжкой прикрутил их к ручке утопленной чашки.

Если бы я повторял такую конструкцию с учётом полученного опыта эксплуатации, то я бы добавил ещё один винт, упирающийся в рычаг рамки с обратной стороны на уровне зубчатого зацепления. Это бы позволило уменьшить зависимость величины люфта зацепления от перекоса рамки филаментом. Естественно, для этого и форму рычага пришлось бы модифицировать.

Прошу пардонить за кустарность примененных решений — мастерская была недоступна и пришлось всё обрабатывать наколенными методами.





Возможно, захочется почитать и это:


Новости, обзоры продуктов и конкурсы от команды Timeweb.Cloud — в нашем Telegram-канале

Комментарии (11)


  1. NickDoom
    08.05.2024 15:23

    А слабо невозможное смастерить? А я бы пришёл на всё готовенькое… :-D


  1. Hexlight
    08.05.2024 15:23

    Искренне поражаюсь людям, которые готовы вместо покупки работающего принтера, купить старый сломанный хлам и героически его ремонтировать! Очень интересно посмотреть на результат печати и на доступные для данного изделия температурно-скоростные параметры.


    1. YuriySkvortsov Автор
      08.05.2024 15:23
      +1

      Так ведь это не ремонт, это апгрейд. Проблема не в том, что с принтером что то не так случилось и надо вернуть всё обратно, проблема в том что этот принтер, изначально стоивший ~1к, с завода имел "нюансы". И так реально с большинством аппаратов, с которыми приходилось сталкиваться - заявленные параметры упирались в практические затыки.


      1. Hexlight
        08.05.2024 15:23

        Попробуйте Bambu, можете начать с A1 Mini, лично для меня это было открытием. Оказывается, можно просто достать принтер из коробки, и он сразу работает.


        1. YuriySkvortsov Автор
          08.05.2024 15:23

          Но это же открытый принтер, а значит с ABS нормально работать не будет. Или я не прав?


          1. Riketta
            08.05.2024 15:23

            Если очень надо, есть кто коробками картонными накрывает для теплоизоляции.


          1. Psychosynthesis
            08.05.2024 15:23

            Для абс гораздо важнее стол с подогревом, чем короб.


          1. Hexlight
            08.05.2024 15:23

            Да,с ABS плохо. Но с ним всегда плохо, очень капризный материал. Я для себя заменил его на PETG CF, в большей части случаев задачу решает


    1. YuriySkvortsov Автор
      08.05.2024 15:23

      А с результатами печати можно ознакомиться тут https://habr.com/ru/articles/799075/ или тут

      https://habr.com/ru/articles/804279/


  1. moroz69off
    08.05.2024 15:23
    +1

    Искренне поражаюсь людям

    Искренне восхищаюсь людями, которые умеют держать в руках напильник и паяльник!
    Работает Франкенштайн? И то ладно, хорошо...


  1. papazogl0
    08.05.2024 15:23

    Казалось бы, в опенсорсе лежит просто гора нормальных direct drive экструдеров всех цветов и фасонов... Но нет, наш путь - это понять что боуден экструдер, оказывается, без педалей не встает в качестве dd и мы начинаем колхоз.

    Про передаточное число 1:1 на экструдере отдельный поклон - раз установлена nema 17 - пусть работает на все рубли!

    Возвращаясь к водяному охлаждению принтера. Это ну супер крайняя мера, обычно используемая для отвода тепла от радиатора ну очень горячего хотенда (100w+).

    Я, конечно, всецело понимаю людей, для которых хобби это не езда на машине, в необузданная аэробика вокруг нее в гараже, но это уже даже при учете такой любви перебор.

    Не подумайте что комментарий призван как-то задеть или приуменьшить ваши заслуги, но настоятельно советую подглядывать чужие решения, и если не копировать их, то хотя бы задавать себе вопрос почему они были приняты.